提高球磨机工作效率的具体措施

 

 

磨矿流程是选矿工艺中不可缺少的一个环节,磨矿流程是破碎的第二道工序,其主要是将经过破碎的物料再次研磨,研磨到选矿需要的粒度大小就可以了。但是球磨机生产成本大、能耗大、产量低等问题一直困扰着选矿厂家,因此,如何提高球磨机工作效率、节能降耗、增高产量成为球磨机生产厂家主要研究问题。

在生产过程中能够满足生产要求,单机台时处理量为65-70t/h。实际技术参数与额定设计参数还有一定差距,就两组对比数据进行分析,以便优化设备,提高磨矿效率。选矿厂采用的是两段磨矿,即先粗磨再细磨。在一段粗磨过程中,补加球为直径100mm的钢球,由于在一段粗磨过程中主要是利用钢球的冲击磨剥作用,可以适量增大钢球的直径,以增加质量,获取更大的冲击力,来增强磨矿效果。在二段细磨过程中,主要是使钢球在简体内做倾泻运动,以达到良好的研磨效果,可以适当减小钢球直径,增大钢球数量,减少冲击力。因此在二段细磨的磨机中可以选用磁性衬板,提高有效容积,减少动能消耗,达到提高磨矿效率的目的。

球磨机的处理能力随钢球的充填率增加而增加。提高充填率增加了钢球碎磨矿石的几率和矿石自磨作用。钢球充填率在45时球磨机负荷为最大,超过45%时随充填率的增加其负荷大幅度下降。这主要是因为随着充填率的增加,钢球起抛点被抬高,钢球落下的冲砸合力作用点加速向回转中心靠近和超过,其合力矩大大缩短而变为0到负值,其钢球(含矿)砸落下的冲击合力矩所需负荷由大变为0,直到变为推动筒体转动的动能。

综上所述,提高选矿厂现型球磨机的磨矿效率可以通过选择较薄的磁性衬板,以扩大容积;合理选配钢球球径和适当增加球荷填充率;合理选用研磨介质即椭圆形球体等途径来进行。经论好,梅山选矿厂已决定在二段球磨机中使用磁性衬板进行工业实验。

球磨机的粉磨机理和自身结构导致了球磨机体积庞大,工作不很理想,无效运动多,无用功耗能较大,粉磨效率低,钢材磨耗严重。为了更好的利用球磨机,提高球磨机的磨矿效率,一方面要对设备进行科学的管理和维护以提高其运转率和生产率,另一方面从设备的机械性能出发,通过对设备运动状态及运动规律的分析,从机械原理的角度来完善设备的性能,通过对设备的优化,使磨机达到高的效率和稳定的工作。


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