2.2*6.5水泥磨机系统升级改造

水泥磨机改造背景

某公司机立窑水泥生产线水泥粉磨系统有二台2.2*6.5水泥球磨机,开路工艺,磨制p.o32.5R水泥,但磨机产量一直徘徊在12t/h以下。自机立窑扩径提产改造后,水泥粉磨系统生产能力明显不足,窑产量、磨产低矛盾突出。水泥比表面积在290平方米/kg左右,比表面积较低,在实施gb/t17671水泥强度检验标准后28天抗压强度平均下降10MPa,影响了水泥28天抗压强度的发挥。为了解决台时产品偏低、水泥强度发挥不好的问题,我们对立窑水泥粉磨系统进行了技术改造,水泥的实物产量和质量得到了较大提高,改造较为成功。现将改造情况介绍如下。

水泥球磨机

一、水泥粉磨系统改造措施

我公司立窑熟料破碎系统只有一级250mm*400mm颚式破碎机,出机粒度较大增加了磨机一仓破碎负担,降低了研磨能力,必然造成水泥比表面积降低。针对这一问题,我们于零三年五月在磨机前增设了一台cxl800*800冲击破碎机,使入磨物料粒度控制在8mm以下占80%左右。增设冲击式破碎机前后的入磨物料粒度分布对比见表1。

表1

1.2增设O——Sepa高效选粉机

为了确保水泥理化性能符合新标准要求,进一步提高水泥的iso强度,公司将水泥比表面积控制在>330平米/kg以上,改进提高磨机台产,为些采用O——Sepa-500高效选粉机,改开路为闭路,进一步增加了水泥比表面积和32um,10um以下颗粒的含量,水泥早期强度有所提高。

 高效选粉机

1.3加强磨内通风

我公司立窑水泥熟料质量波动较大,经常采用熟料洒水措施消解熟料中的fCao,同时粉磨掺加的矿渣、石膏混合村入磨前也未进行烘干,入磨物料水分较大,且波动也大,因此加强磨内通风显得十分重要。我们将磨尾排气管接入选粉机的二次风入口,并加设调节蝶阀,以便根据物料情况控制磨内通风,确保磨内通风良好。

1.4提高系统工作风量

整个闭路系统的工作风量由1台离心通风机供给。O-Sepa选粉机工作风量为30000平米/h,其中包括磨内通风量约10500平米/h,通过气箱脉冲袋除尘器后,包括整个系统的漏风,需供给通风量约为31500平米/h,系统阻力为5100Pa,考虑通风量储备系数,确定使用9-26No11.2D离心通风机,其风量为33075平米/h,,风压为5610Pa,在风机入口处设手动调节阀门,方便调整整个系统的工作风量。

1.5 改善磨机工艺技术参数和改进研磨体形状

(1) 调整磨机他位。入磨物料粒度降低后,对一仓的破碎能力要求就降低,而对二仓的研磨要求则提高了,因此将隔仓板向一仓移动,使一仓的有效长度由2750mm缩短为2250mm,而二仓的有效长度则由3450mm增加为3950mm,增强了二仓的有效研磨能力。

(2)将二仓圆柱段改为椭圆柱段,增大研磨体与物料间接触面积,研磨效果。

(3)调整研磨体级配和填充率。

2 改造效果

技改后水泥磨一、二仓研磨体级配得到优化,球形化的水泥颗粒增多,比表面积增大,水泥的颗粒形态有所改善。采用O——Sepa高效选粉机,使水泥颗粒级配趋于合理,水泥的性能有所改进,见表3。从2003年9月优化改造后,设备基本运转正常,由于入磨物料粒度的降低,在水泥品种不变、入磨物料品种及比例不变的前提下,球磨机台时产量提高了16.7%,技改后水泥磨台时稳定在了14t/h。实施“冲击式细碎机”工艺及增设高效选粉机,相应调整磨机工艺参数的技改后,不但解决了窑磨产量不平衡的矛盾,而且在保持现有主机设备不变的基础上,该磨年产水泥744.6吨,吨水泥电耗降低了8.8kwh/t(见表4)。

表4


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